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利用浮動床除鹽系統(tǒng)處理凝結(jié)水的合理應(yīng)用

來源: 樹人論文網(wǎng)發(fā)表時間:2018-12-15
簡要:制氫裝置反應(yīng)塔底水和苯乙烯無煙煤過濾器出水經(jīng)常出現(xiàn)凝結(jié)水超標現(xiàn)象,導(dǎo)致供裝置除鹽水也經(jīng)常超標。同時裝置正常生產(chǎn)后除鹽水站制水需求量下降,導(dǎo)致2 套陰陽床系統(tǒng)閑置,1

  制氫裝置反應(yīng)塔底水和苯乙烯無煙煤過濾器出水經(jīng)常出現(xiàn)凝結(jié)水超標現(xiàn)象,導(dǎo)致供裝置除鹽水也經(jīng)常超標。同時裝置正常生產(chǎn)后除鹽水站制水需求量下降,導(dǎo)致2 套陰陽床系統(tǒng)閑置,1 套陰陽床系統(tǒng)產(chǎn)水超低負荷。經(jīng)部門研究后決定,將超標凝結(jié)水降溫后改入低負荷陰陽床,以同時解決以上兩個問題。

廣州化學(xué)

  《廣州化學(xué)》(季刊)創(chuàng)刊于1976年,由中國科學(xué)院廣州化學(xué)研究所主辦。本刊主要報道有機化學(xué)、天然產(chǎn)物化學(xué)、高分子材料、藥物化學(xué)等領(lǐng)域的應(yīng)用研究、高技術(shù)創(chuàng)新及實際生產(chǎn)方面的新理論、新方法、新材料、新成果、新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備;以及相關(guān)的環(huán)境保護、分析測試技術(shù)和產(chǎn)品等。

  1 不合格凝結(jié)水來源及水質(zhì)

  大榭石化重蠟油裂解制烯烴項目凝結(jié)水回收裝置回收的凝結(jié)水主要來自于各裝置3.5MPa、1.0MPa 蒸汽凝結(jié)水和工藝反應(yīng)產(chǎn)生的水。裝置正常生產(chǎn)后,蒸汽凝結(jié)水水質(zhì)穩(wěn)定,電導(dǎo)率低于5μs/cm,二氧化硅含量小于30μg/L,符合除鹽水產(chǎn)水水質(zhì),可直接作為供裝置的一級除鹽水,但工藝反應(yīng)產(chǎn)水由于工藝波動經(jīng)常出現(xiàn)總鐵、二氧化硅、電導(dǎo)率嚴重超標。

  經(jīng)過采樣分析,工藝反應(yīng)產(chǎn)水均來自于6 萬制氫裝置反應(yīng)塔底水和苯乙烯無煙煤過濾器出水,都通過第四路凝結(jié)水供至凝結(jié)水站。因工藝調(diào)整或重新投用后,來水電導(dǎo)率最高時可達到80μs/cm以上。四路凝結(jié)水混合后平常電導(dǎo)率在20~35μs/cm,流量400t/h 左右,波動很大,第四路凝結(jié)水電導(dǎo)率貢獻最大,極大影響了除鹽水出水母管、中低壓除氧水的水質(zhì)。

  2 解決方案及應(yīng)用效果對比

  2.1 解決方案

  為解決除鹽水出水水質(zhì)問題,首先采用單獨將不合格凝結(jié)水外排40t/h 左右的措施。雖然一定程度上解決了除鹽水出水水質(zhì)超標問題,但是一直外排的凝結(jié)水不但帶來了很大的能量浪費,還使整個含油污水池溫度上升,對安全生產(chǎn)帶來巨大隱患。

  正常生產(chǎn)后,因設(shè)計除鹽水站富余400t/h 左右的制水量,且一級除鹽水制水系統(tǒng)有纖維過濾器、活性炭過濾器作為預(yù)處理設(shè)備,陰陽雙室雙層浮動床作為除鹽設(shè)備,在保證凝結(jié)水溫度不超過樹脂床允許的最高溫度40℃的情況下,可以通過現(xiàn)有的一級除鹽水系統(tǒng)降低其二氧化硅及電導(dǎo)率,使其出水水質(zhì)滿足中低壓除氧水的要求。

  為最優(yōu)化處理水質(zhì)超標的凝結(jié)水,2016 年11 月2 日改造完成后,單獨將第四路凝結(jié)水先引入冷卻器冷卻后,再引入除鹽水站原水罐,產(chǎn)出合格一級除鹽水。

  此方案既保證了四路凝結(jié)水總管水質(zhì)合格穩(wěn)定,又提高了除鹽水制水量,使閑置的制水系統(tǒng)充分利用,滿足單套制水需求。

  2.2 效果對比

  改造前,6~8 月份由于各裝置剛開工,凝結(jié)水站只接收裝置蒸汽凝結(jié)水,除鹽水出水母管水質(zhì)總體偏好,電導(dǎo)率在10μs/cm 以下,二氧化硅在100μg/L 以下,偶有幾個超標。但在8月至11 月,6 萬制氫工藝水和苯乙烯凝結(jié)水才改入凝結(jié)水回收系統(tǒng),導(dǎo)致除鹽水出水水質(zhì)總體下降,電導(dǎo)率總體在10μs/cm 以上,且經(jīng)常伴有大幅波動現(xiàn)象,二氧化硅在更是在100μg/L 以上,并且經(jīng)常超標。從改造后數(shù)據(jù)可以看出,電導(dǎo)率總體均在7μs/cm左右,偶有幾個樣超標;二氧化硅平均在25μg/L 左右,只有2 個超標。改造后水質(zhì)明顯改善。

  3 應(yīng)用浮動床制處理凝結(jié)水后的問題

  3.1 過濾器及陽床壓差大

  高效纖維過濾器、活性炭過濾器和陽床的壓差隨制水時間增加而明顯增大,運行周期大大縮短。原采用生活水制水時過濾器和陰陽床在運行周期結(jié)束前均未發(fā)現(xiàn)因壓差高而反洗或者再生的現(xiàn)象。但在使用凝結(jié)水制水時,陽床的壓差最容易增大,從備用陽床剛再生完投用到壓差滿量程需進入再生,制水量100t/h,運行周期平均在11 天。而正常使用生活水制水,制水量200t/h,運行周期平均為30 天,即運行30 天后出水水質(zhì)才超標,但實際壓差并未增加。

  經(jīng)測定,原因為凝結(jié)水中總鐵太高,且前端未設(shè)置除鐵設(shè)施,導(dǎo)致陽床樹脂失效加速,需要經(jīng)再生才能使樹脂恢復(fù)活性。活性炭過濾器單臺40~50t/h 處理量,最大處理能力80t/h,從備用過濾器投用到壓差超過50kPa,時間僅為10~12 天(附各過濾器運行時間表)。而單處理生活水,滿負荷運轉(zhuǎn),最大運行時間31 天后壓差也未超過50kPa。運行周期縮短為原來的1/2。原因為凝結(jié)水中帶鐵和油,容易堵塞活性炭通道,使活性炭過濾器產(chǎn)生壓差,需要反洗使之恢復(fù)活性。

  3.2 能耗增加

  采用凝結(jié)水制除鹽水后,雖然回收了40t/h 左右,80℃的不合格凝結(jié)水,提高了除鹽水制水量,降低了除鹽水制水單耗,但冷卻凝結(jié)水耗費的循環(huán)水需要將近800t/h,及將除鹽水升溫供除氧水供水消耗的蒸汽,很大程度上增加了處理這部分凝結(jié)水所需要的能耗。

  3.3 對樹脂永久失效的影響

  凝結(jié)水與原水混合后溫度≯40℃,且該路凝結(jié)水中總鐵含量較高,樹脂容易板結(jié)。經(jīng)過對2# 陽床樹脂反吹洗后發(fā)現(xiàn),運行周期10次左右的樹脂床有部分破碎樹脂,較正常進生活用水比損耗樹脂較多,嚴重縮短樹脂使用壽命。

  4 結(jié)論

  通過采用將不合格凝結(jié)水降溫后進浮動床制合格一級除鹽水的方法是可行的。此方法可以回收不合格凝結(jié)水及其所帶的熱量,但是生產(chǎn)此部分水所需的能耗需要進行進一步核算,以降低其制水成本。

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