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基于LabVIEW 的種子包衣電控系統(tǒng)的設(shè)計

來源: 樹人論文網(wǎng)發(fā)表時間:2021-12-04
簡要:摘 要: 針對目前國內(nèi)種子丸化設(shè)備存在自動化程度較低、人 工 操 作 復(fù) 雜、無法實現(xiàn)精準控制種粉液比例等問題,設(shè)計了基于 LabVIEW 控制的全自動包衣電控系統(tǒng),可有效提高包衣的速度和質(zhì)量

  摘 要: 針對目前國內(nèi)種子丸化設(shè)備存在自動化程度較低、人 工 操 作 復(fù) 雜、無法實現(xiàn)精準控制種粉液比例等問題,設(shè)計了基于 LabVIEW 控制的全自動包衣電控系統(tǒng),可有效提高包衣的速度和質(zhì)量。系統(tǒng)以單片機作為下位機,LabVIEW 為上位機,集編程電控等技術(shù),可提前設(shè)置種子落量、落粉質(zhì)量以及噴液時間等,并精準控制各部分電機運行時間,實現(xiàn)了全自動精確功能。試驗結(jié)果表明: 以冰草種子丸化包衣為例,將電控系統(tǒng)安裝在傳統(tǒng)手動包衣機上,當在上位機設(shè)置完落料參數(shù)時,包衣機開始 運 行,實現(xiàn)了全自動作業(yè),落料落粉精確度控制在 2% 以內(nèi),噴液時間實現(xiàn)了精準控制。研究結(jié)果可為種子丸化包衣電控系統(tǒng)設(shè)計提供參考依據(jù)。

  關(guān)鍵詞: 冰草種子; 丸化包衣; LabVIEW; 電控系統(tǒng); 單片機

基于LabVIEW 的種子包衣電控系統(tǒng)的設(shè)計

  張曦文,侯占峰,戴念祖; 農(nóng)機化研究 2022 年 7 月

  0 引言

  種子作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可替代的最初形態(tài),是農(nóng)作物實現(xiàn)高產(chǎn)的關(guān)鍵,良好品質(zhì)的種子決定了農(nóng)業(yè)的豐收。種子加工技術(shù)不僅可以提高種子品質(zhì),還能使種子走向商品化,一直備受關(guān)注。

  種子包衣技術(shù)主要分為機械包衣和人工包衣。包衣為根據(jù)種子生長的的具體環(huán)境,調(diào)節(jié)種衣劑的成分,通過包衣工藝使種子表面和種衣劑均勻接觸,包裹形成一層光滑、牢固的藥膜。其中,種衣劑可包含多種成分,主要包括殺蟲劑、殺菌劑、復(fù)合肥料、微量元素、植物生長調(diào)節(jié)劑、緩釋劑和成膜劑等。如何選擇合適的種衣劑需具體參考種子類型、生長環(huán)境、種植季節(jié)等因素。

  我國種子包衣技術(shù)起步于 20 世紀 70 年代,相比于西方一些發(fā)達國家起步較晚。目前,國內(nèi)設(shè)計生產(chǎn)的包衣機自動化程度低,包衣全程需要手動加料和手動控制,非??简灢僮髡叩陌陆?jīng)驗和操作熟練度。相比于國外一些先進丸化包衣設(shè)備,全自動精準落料控制可以提高種子的包衣質(zhì)量,極大提高了種子包衣的效率,降低了生產(chǎn)成本[1]; 但盲目引用國外機器也造成了許多問題,如價格高昂和適用性不強等問題。國外包衣設(shè)備相比于國內(nèi)價格相差 10 ~ 20 倍,且西方國家作物生長環(huán)境與我國也有很大差異性,不能直接引用。近年來,自動化程度低的問題引發(fā)了業(yè)界廣泛的關(guān)注與思考,張佳麗等人對國內(nèi)包衣機現(xiàn)狀及發(fā)展歷程進行總結(jié),并提出了自己的見解[2]。李建軍等人在對 5BY 型種子包衣機最佳工藝參數(shù)進行了研究,對包衣機控制系統(tǒng)的自動化和智能化進行了展望[3]。楊婉霞等人對包衣及控制系統(tǒng)的內(nèi)容進行了詳細的擴展,設(shè)計了包衣專家系統(tǒng)[4],但對包衣機的具體選型和包衣工藝參數(shù)的選擇還有待進一步的試驗研究。

  針對上述問題,設(shè)計了種子丸粒化包衣全自動電控系統(tǒng),以單片機為下位機,LabVIEW 為上位機,運用驅(qū)動器、電磁閥、繼電器、步進電機、傳感器和各種電控技術(shù),實現(xiàn)了對整個包衣過程的全自動運行和精確落料落粉供液控制。同時,設(shè)計并建立 自 動 化 程 度高、操作簡便、上位機界面友好的電控系統(tǒng),可有效提高包衣效率和包衣合格率,降低落料落粉誤差率和供液時間產(chǎn)生的誤差,真正實現(xiàn)了種子包衣電控系統(tǒng)的所需功能。

  1 總體結(jié)構(gòu)與工作原理

  1. 1 總體結(jié)構(gòu)

  種子丸粒化包衣機由落料料斗、機架、種子供給系統(tǒng)、粉料供給系統(tǒng)、供液系統(tǒng)、包衣鍋和控制系統(tǒng)等模塊構(gòu)成,如圖 1 所示。

  1. 2 工作原理

  種子丸?;逻^程分為 3 個系統(tǒng): 種子供給系統(tǒng)、粉料供給系統(tǒng)和藥液供給系統(tǒng)。運行過程中,3 個系統(tǒng)協(xié)調(diào)進行工作[5]。

  首先,在上位機系統(tǒng)里選擇參數(shù),設(shè)置種子落料質(zhì)量、粉料落料質(zhì)量、供液時間、步進電機轉(zhuǎn)速和運行時長,設(shè)置完成后點擊運行。運行時,種子和粉料分別進入對應(yīng)的料斗內(nèi),通過調(diào)節(jié)電磁閥門開啟關(guān)閉控制落料量; 當種子下落至稱重盤內(nèi)時,稱重傳感器檢測到稱重盤內(nèi)的重力變化情況,將壓力信號轉(zhuǎn)換為電信號傳送至單片機; 稱重傳感器實時地監(jiān)測下落種子的質(zhì)量信息,單片機接收到數(shù)據(jù)后實時反饋到上位機,與設(shè)定的參數(shù)值進行對比,當數(shù)值達到設(shè)定值時,電磁閥門關(guān)閉,步進電機帶動托盤上的葉輪開始工作; 上位機可實時調(diào)節(jié)步進電機轉(zhuǎn)速,防止有種子遺落在托盤上,初始設(shè)定時間達到后,步進電機停止運行[6]。此時,種子被撥落,在重力的作用下垂直下落,在落料通道里,供液系統(tǒng)開始工作,噴液時間提前在上位 機 設(shè) 置,蠕動泵開始運行,功 率 大 小 可 以 通 過 PWM 電機手動調(diào)節(jié),從藥業(yè)箱抽出液體通過水管傳送到噴霧發(fā)射器。噴霧發(fā)射器垂直安置在落料通道,噴出的藥液使通道形成濕潤的薄霧環(huán)境,下落的種子與空氣中藥液進行混合,使種子表皮附上藥液,有助于提升包衣鍋里丸化包衣時粉料與粉液的混合程度,降低多籽率,提升包衣成功率; 同時,粉料下落至稱重盤,稱重傳感器把壓力信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?,輸出至單片機,傳輸?shù)缴衔粰C控制系統(tǒng),與初始設(shè)定值進行對比,達到指定值后,電磁閥門關(guān)閉,步進電機按指定轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動至設(shè)定時長,使粉料直接在重力作用下進入包衣鍋; 最后,下落的種子進入包衣鍋,進行丸?;? 包衣結(jié)束后,包衣鍋可以調(diào)整傾角,將種子倒出,完成整個加工過程[7]。

  2 控制系統(tǒng)設(shè)計

  種子丸?;码娍叵到y(tǒng)由單片機作為下位具體連接各功能模塊,LabVIEW 做上位機[8],在其中進行電控系統(tǒng)界面設(shè)計,通過串口通訊以及 USB 數(shù)據(jù)線連接上位機和下位機。系統(tǒng)原理如圖 2 所示。

  2. 1 系統(tǒng)硬件設(shè)計

  系統(tǒng)硬件部分主要由單片機、各功能配件及驅(qū)動模塊組成。

  2. 1. 1 單片機模塊

  系統(tǒng)單片機型號選用 STC89C52RC,是 STC 公司生產(chǎn)的一種低功耗、高性能 COMOS8 位微處理器。其工作電壓為 3. 5 ~ 5. 5V; 擁有 32 個雙向 IO 口,40 個引腳,引腳資源豐富,通過控制 IO 口高低電平,方便對具體配件進行控制以及數(shù)據(jù)的采集讀取; 擁有 3 個 16 位可編程定時/計數(shù)器中斷,方便實現(xiàn)復(fù)雜電控邏輯順序。

  2. 1. 2 功能配件模塊

  各功能配件部分主要由步進電機、稱重傳感器、電磁閥、蠕動泵及噴霧噴射器組成[9]。

  步進電機模塊主要選擇 42 系列兩相四線步進電機,步距角為 1. 8°,步距角精度 5% ,方便實現(xiàn)對步進電機的精準控制; 額定電流 1. 5A,電流較小,適合控制,安全可靠; 環(huán)境溫度 - 20 ~ + 50℃ ,耐壓 1min 可承受交流 500V 電壓,滿足一些惡劣環(huán)境或極端條件下的正常運行。

  落料過程是整個包衣過程的核心,如何實現(xiàn)精準落料控制是本次設(shè)計的關(guān)鍵,所以對稱重傳感器的精度要求很高。本次設(shè)計選擇的量程為 0 ~ 5kg、精度在 1g 以內(nèi)的高精度雙應(yīng)變片式壓電稱重傳感器。其綜合誤差 < 0. 05% F. S,具有精度高、易操作、結(jié)構(gòu)簡單及抗干擾能力強等特點。其中,AD 模塊選用 HX711,擁有 24 位 AD 轉(zhuǎn)換,專業(yè)的壓力 AD 芯片。工作時,壓力信號轉(zhuǎn)換為電信號,通過杜邦線把信號實時傳輸至單片機,單片機編程實現(xiàn) AD 轉(zhuǎn)換,通過 USB 傳輸至上位機,并實時顯示。

  電磁閥選用 DC24V 常閉式電磁閥,系統(tǒng)調(diào)節(jié)完參數(shù),開始運行,通電后,電磁鐵吸合,閥門打開,開始落料。其中,閥體材質(zhì)選用鍛壓黃銅,可有效防腐蝕,管狀結(jié)構(gòu)不會殘留種子或粉料。當種子的下落量達到單次供種設(shè)置的用量時,電磁閥斷電,停止供種。

  蠕動泵由 DC5V 電壓驅(qū)動,通過繼電器連接單片機引腳,連接 PWM 電機調(diào)速,可手動調(diào)節(jié)運行功率。噴霧噴射器電壓為 DC5V,具有通用性強、出霧量大、性能穩(wěn)定的特點,產(chǎn)生的細噴霧顆??捎行Ц街N子表皮。

  2. 1. 3 驅(qū)動模塊

  驅(qū)動模塊主要由繼電器以及步進電機驅(qū)動器組成[10]。單片機屬于弱電器件,通常情況下引腳驅(qū)動電流在 mA 級別,通過引腳高低電平去控制電流電壓超出數(shù)倍的功能模塊,需要繼電器驅(qū)動,起到開關(guān)的作用。繼電器中包含三極管,當單片機的這個引腳輸出低電平的時候,三極管導(dǎo)通; 引腳輸出高電平時,三極管斷開,以此起到控制的功能。本次設(shè)計選用 3V 繼電器,電路原理圖如圖 3 所示。

  步進電機驅(qū)動器型號為 TB6600,其通過直流 9 ~ 42V 電源供電,控制信號輸入電壓 3. 3 ~ 24V 通用,細分精度 1 ~ 32 細分調(diào)節(jié),有過流、過壓、欠壓、短路等保護,具有體積小巧、噪音優(yōu)化等特點。連線段包括信號輸入端、電機繞組連接以及電源電壓連接。其中,輸入端主要包含步進電機脈沖信號 PUL + 、PUL - 、方向電平信號 DIR + 、DIR - ,脫機信號 ENA + 、 ENA - 。連接完成后,通過撥動 6 個開關(guān)調(diào)節(jié)細分數(shù)和輸出電 流。經(jīng)多次試驗結(jié)果可得,當 細 分 數(shù) 為 1 時,脈沖 200 /轉(zhuǎn),步距角為 1. 8°,輸出電流為 1A 時,步進電機運行情況良好,滿足運行要求。步進電機驅(qū)動電路圖如圖 4 所示[11]。

  2. 2 系統(tǒng)軟件設(shè)計

  種子丸?;码娍叵到y(tǒng)軟件設(shè)計部分主要包括上位機模塊和下位機模塊[12]。

  2. 2. 1 下位機模塊

  下位機軟件部分主要在 Keil - μVision4 中進行 C 語言編程,并使用燒錄器將寫好的程序編譯為機器碼,通過單片機燒錄軟件把機器碼燒錄到單片機芯片中,進行具體調(diào)試[4]。

  單片機程序部分主要包括步進電機驅(qū)動程序、AD 轉(zhuǎn)換程序、延時程序、稱重傳感器驅(qū)動程序,以及串口中斷、定時器中斷、外部中斷等。包衣過程中,各功能模塊協(xié)調(diào)工作,邏輯性較為復(fù)雜,需要多次調(diào)試,反復(fù)驗證,確保各模塊功能準確的實現(xiàn)。

  2. 2. 2 上位機模塊

  上位機控制系統(tǒng)運行了 LabVIEW 進 行 設(shè) 計 編寫[13]。LabVIEW 標準性強,應(yīng)用越來越廣,發(fā)展速度極快,功能越來越豐富,被很多行業(yè)視為標準的數(shù)據(jù)采集控制軟件,應(yīng)用到種子丸?;驴刂葡到y(tǒng)的設(shè)計中,可以極大豐富和擴展功能,使其更加的智能化。 LabVIEW 具有上手快、串口連接資源豐富、界面豐富設(shè)計性強等特點,采用該平臺設(shè)計的種子丸粒化包衣機電控系統(tǒng)可以實現(xiàn)全自動化運行,不僅解決了傳統(tǒng)包衣機人工操作的技術(shù)熟練程度和技能差異問題,還能精準控制各個模塊的落料質(zhì)量及運行時間。

  所設(shè)計的電控系統(tǒng)初始選擇落種質(zhì)量、落 粉 質(zhì)量、落種步進電機轉(zhuǎn)速、落粉步進電機轉(zhuǎn)速及噴液時間等功能[14],系統(tǒng)運行時,可實時監(jiān)測落種質(zhì)量和落粉質(zhì)量,并實時生成落料質(zhì)量曲線。每一部分運行過程中可隨時啟停,初始調(diào)完參數(shù),運行過程全自動實現(xiàn),直到完成整個包衣加工過程[15]。上位機電控系統(tǒng)如圖 5 所示。

  3 試驗與分析

  電控系統(tǒng)采用冰草種子進行試驗分析,主要對落種和落料質(zhì)量的精準度及噴液時間的精準控制進行試驗。在實現(xiàn)全自動控制的前提下,對精度的要求也要提高[17]。

  3. 1 動態(tài)稱重誤差分析與試驗結(jié)果分析

  3. 1. 1 誤差分析

  包衣過程中,種子和粉料分別落入對應(yīng)的步進電機上的托盤,對應(yīng)電機下的稱重傳感器實時測量質(zhì)量,傳輸?shù)絾纹瑱C,并實時顯示在上位機中。在此過程中,種子和粉料在重力的作用下下落會對托盤產(chǎn)生沖擊力,當稱重傳感器采集到的質(zhì)量達到預(yù)設(shè)值時,閥門關(guān)閉,但仍有一部分種子和粉料在空中下落,再一次影響了稱重環(huán)節(jié)[18]。

  首先,分析重力產(chǎn)生的沖擊力,公式為 Ft = mv ( 1) mgh = 1 2 mv2 ( 2) v = 槡2gh ( 3) 式中 F—沖擊力; t—時間; m—物體質(zhì)量; v—速度; h—高度。

  由公式可 知,沖擊力主要與下落時間和高度有關(guān),下落時間一般定為 0. 1s,高度的設(shè)計對誤差值的控制尤為關(guān)鍵[19]。

  3. 1. 2 誤差試驗測試

  為了計算稱重時的誤差值,在上位機控制系統(tǒng)設(shè)置了落種預(yù)設(shè)值,依次為 100、200、300、400、500g。每個預(yù)設(shè)值,測試 5 次實際值,記錄下數(shù)據(jù),如表 1 所示。

  為計算落粉質(zhì)量誤差,在上位機控制系統(tǒng)初始設(shè)置落粉質(zhì)量,依次為 100、200、300、400、500g。每個預(yù)設(shè)值,測試 5 次實際值。供粉誤差測試值如表 2 所示。

  通過表中數(shù)據(jù)計算得到系統(tǒng)誤差,取 5 次結(jié)果平均值可得: 供種 100 ~ 500g 誤差分別是 1. 8% 、1. 4% 、 1. 6% 、1. 25% 、1. 6% 。供粉 100 ~ 500g 誤 差 分 別 是 1. 8% 、1. 8% 、1. 6% 、1. 8% 、2. 0% 。根據(jù)試驗數(shù)據(jù)可知,落料落粉精確度控制在 2% 以內(nèi),滿足系統(tǒng)設(shè)計的要求。

  3. 2 動態(tài)供液誤差試驗結(jié)果分析

  包衣過程中,供液比是決定包衣質(zhì)量和成功率的必要條件[20],如何精準控制噴液時間是本次設(shè)計的重點也是難點。本次設(shè)計通過上位機中定時器循環(huán)實現(xiàn)了對噴液時間的控制,為了計算噴液時間的誤差值,設(shè)置了幾次供液時間,依次為 10、20、30、40、50s。每個預(yù)設(shè)值,測試 5 次實際值,通過秒表記錄下數(shù)據(jù),精度為 0. 1s。噴液誤差測試值如表 3 所示。

  通過表 3 數(shù)據(jù)可得: 預(yù)設(shè)值 10 ~ 50s 系統(tǒng)誤差分別為 1. 8% 、2. 0% 、1. 8% 、1. 8% 、2. 0% ,誤差基本控制在 1. 9% 左右,超出值控制在 0. 5s 以內(nèi),證明上位機定時循環(huán)的方法可行,可以滿足實現(xiàn)對噴液時間的精準控制。

  4 結(jié)論

  通過 LabVIEW 軟件和單片機等硬件模塊,設(shè)計了種子丸粒化包衣機電控系統(tǒng)[21]。設(shè)計上位機界面程序的同時,完成了對下位機各模塊的選型,以及具體功能的編程調(diào)試[22],實現(xiàn)了電控系統(tǒng)的全自動運行,提高了系統(tǒng)的智能化,可有效提高包衣的速度與質(zhì)量。在滿足實現(xiàn)包衣過程所需功能前提下,以冰草種子為試驗?zāi)繕?,對電控系統(tǒng)的控制精度進行了試驗分析[23],得出以下結(jié)論: ①供種系統(tǒng)和供液系統(tǒng)中,對種子落料和粉料落料質(zhì)量的誤差控制在 2% 以內(nèi),初步實現(xiàn)了精準供種和精準供粉; ②供液系統(tǒng)中,實現(xiàn)了對供液時間的精準控制,誤差值控制在 1. 9% 左右,超出值控制在 0. 5s 以內(nèi)。

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